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技術文章

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  • 20232-15
    工業(yè)水洗機變頻器維修常見故障原因分析及處

    工業(yè)水洗機變頻器維修常見故障原因分析及處理1、引言在現(xiàn)代工業(yè)中,交流傳動以其*于直流傳動的特點,在很多場合中都被作為首的傳動方案,采用變頻器控制的電動機系統(tǒng),有著節(jié)能效果顯、調節(jié)控制方便、維護簡單、可網(wǎng)絡化集中、遠程控制、可與plc組成自動控制系統(tǒng)等優(yōu)點。變頻器的這些特點使其在電力電子系統(tǒng)、工業(yè)自動控制等領域的應用日益廣泛。市場上不同型號規(guī)格變頻器的安裝、接線、調試各有特點,但主要方法及注意事項基本一致。但使用變頻器時,一旦發(fā)生故障,工礦企業(yè)的普通運行人員就很難處理。變頻器故...

  • 20232-15
    變頻器的主要故障及處理方法-變頻器維修

    變頻器的主要故障及處理方法-變頻器維修1.整流電路由VD1~VD6組成三相橋式全波整流電路將三相交流電整流成直流電。2.濾波電路整流電路輸出的直流電壓為脈動的直流電壓,因而需濾波電路濾去電壓波紋,同時它還在整流電路與逆變電路起到儲能作用。3.逆變電路由開關管V1~V6構成逆變電路將直流電壓逆變成三相頻率、電壓可調的交流電以驅動三相電動機,是變頻器實現(xiàn)變頻的關鍵環(huán)節(jié)。4.限流電路由限流電阻R及開關K構成,由于上電瞬間濾波電容端電壓為零,上電瞬間電容充電電流較大,過大的電流可能損...

  • 20232-15
    西門子611伺服驅動器驅動代碼講解及維修對策

    031內部數(shù)據(jù)錯誤補充信息:\%X原因錯誤在內部數(shù)據(jù)上,例如,錯誤在元件上/程序段明細上(格式不正確等…)。或者驅動軟件不再協(xié)調一致。其原因可能是控制模塊的硬件故障。補充信息:只用于西門子內部故障診斷。處理措施-重新裝載驅動軟件。-更換控制模塊。解決POWERON(電源通)停止響應STOP(停止響應)II(SRM,SLM),STOP(停止響應)I(ARM)032電流設定點濾波器數(shù)不正確原因輸入了不合法的電流設定點濾波器數(shù)(>4)(最大數(shù)=4)。處理措施輸入合法的電流設定點濾波...

  • 20232-15
    發(fā)那科數(shù)控系統(tǒng)SV0442變頻器中DC LINK充電異常維修不限型號

    SV0442變頻器中DCLINK充電異常報警原因:共同電源:DCLINK的備用放電電路異常。排查思路:1:首先確認急停打開之后,強電必須馬上提供給放大器,并且電壓足夠2:確認CX48相序是否與放大器強電一致3:檢查與電源相關其他接線是否存在問題4:更換放大器進行排查PSM上顯示5主軸9033報警內容:PSMDCLINK充電回路異常442報警:PSMDClink的備用放電回路異常。處理方法:1.SVM,SPM連接臺數(shù)過多,確認電源單元的規(guī)格2.直流DC側短路(測量模塊)3充電電...

  • 20232-15
    發(fā)那科數(shù)控系統(tǒng)SV0441異常電流偏移維修技術服務

    主要闡述了伺服驅動器的工作原理、應用場合、發(fā)展趨勢并重點講述了纏繞機上的應用設計。纏繞機的纏繞及排絲的電氣控制均采用伺服控制系統(tǒng),有效的提高了系統(tǒng)的響應速度、控制精度及設備運行穩(wěn)定性。SV0441異常電流偏移報警原因:數(shù)字伺服軟件在電機電流的檢測電路中檢測到異常。排查思路:放大器硬件損壞,請更換。0iMate-TC服單元偶爾441-AL1)檢查外部AC380V,AV200V均正常,從Z軸SV到電機的連接也正常。2)更換Z軸SV,待觀察。結果:系統(tǒng)正常。CNC構成:(1)A20...

  • 20232-15
    博士力士樂伺服器維修EC-HCS03驅動代碼講解及對策

    E250HeatsinkOvertemperatureWarning散熱器過熱警告。Description:說明:Thetemperatureoftheheatsinkinthedrivecontrollerhasreachedthemaximumallowabletemperature.Withinatimeframeof30seconds,thedrivefollowsthecommandvalueinput.Consequently,thereexiststheposs...

  • 20232-14
    那智不二越機器人的伺服電機常見故障與維修方法

    那智不二越機器人的伺服電機常見故障與維修方法一、電機上電,機械振蕩(加/減速時)引發(fā)此類故障的常見原因有:①脈沖編碼器出現(xiàn)故障。此時應檢查伺服系統(tǒng)是否穩(wěn)定,電路板維修檢測電流是否穩(wěn)定,同時,速度檢測單元反饋線端子上的電壓是否在某幾點電壓下降,如有下降表明脈沖編碼器不良,更換編碼器;②脈沖編碼器十字聯(lián)軸節(jié)可能損壞,導致軸轉速與檢測到的速度不同步,更換聯(lián)軸節(jié);③測速發(fā)電機出現(xiàn)故障。修復,更換測速機。維修實踐中,測速機電刷磨損、卡阻故障較多,此時應拆下測速機的電刷,用綱砂紙打磨幾下...

  • 20232-14
    庫卡機器人伺服電機故障原因及維修解決方法

    庫卡焊接機器人伺服電機的主要功能是將信號(控制電壓或相位)轉換為機械位移。在生產中,庫卡機器人的特點是精度高,出色的低頻特性和高額定速度。短的速度響應時間。庫卡機器人伺服電機在CNC開發(fā)中的應用可以滿足較高的摩擦和磨損要求,以提高測試精度和實時性能。今天,它已廣泛用于許多工業(yè)產品中,但每天都在使用。伺服電機通電時,庫卡焊接機器人的伺服電機不旋轉,并伴有嗡嗡聲。一、庫卡機器人伺服電機故障維修及原因1、轉子繞組開路(單相開路)或單相功率損耗。2、繞組引線的起點和終點連接不正確或繞...

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